第二百三十一章 北平纸贵!(1 / 2)
“是的,只剩最后一步了。”</p>
庄前鼎听闻,笑道:“余生,你去帮我拿一根枪管胚料。”</p>
余华点头,转身去拿枪管胚料,这边,庄前鼎拿着深孔枪钻来到车床面前,放入三爪卡盘牢牢固定,而后再将冷却液和润滑液喷嘴调试到合理位置。</p>
此次加工不同于以往,由于深孔枪钻的硬度和枪管胚料硬度完全一致,钻孔操作的时候必须谨慎且细微,进给速度不能太快,要慢工出细活。</p>
一般而言,刀具硬度必须大于工件硬度至少一倍以上,才能实现切削加工,四倍以上为最好,但这不代表刀具和工件硬度一致就无法加工,出现的情况最多是深孔枪钻磨损会非常大而已。</p>
钻头磨损大与之前的加工不了,完全是两个概念。</p>
数分钟后,枪管加工前的准备工作全部结束,枪管胚料找准位置固定。</p>
庄前鼎启动车床,主轴之上的深孔枪钻低速旋转,放在刀架和尾架上的枪管胚料平稳进给。</p>
“滋!”当钻头和胚料轻微接触,一道尖锐摩擦声传出,转瞬间,一圈金属碎屑再次出现,落在工作台上,冷却液和润滑液迅速喷在接触面,降低温度,提升润滑性。</p>
余华站在一旁,仔细观察工件和钻头的状况。</p>
由于庄前鼎动作非常细腻,进给量控制的极佳,没有出现加工事故,深孔钻头稳定吃进,一圈又一圈金属碎屑从钻孔之中冒出。</p>
二厘米。</p>
五厘米。</p>
八厘米。</p>
机床冷却液喷嘴调试到最大压力状态,似如高压水珠般持续冲击接触面,降低温度,并将金属碎屑带出来。</p>
高温和排屑困难,是深孔加工领域最严峻的问题,深孔枪钻的好处就在于冷却液喷管可以进入孔内,进行冷却作业,避免温度过高损毁工件和钻头。</p>
整个钻孔过程缓慢而严格,随着孔深达到二十厘米以上,庄前鼎直接将主轴转速调到最低档位。</p>
不求快,只求稳。</p>
时间一分一秒流逝,待孔深到达四十厘米后,庄前鼎停下车床,暂停钻孔,而后将枪管胚料重新调转方向,尚未钻孔的另一端朝向深孔枪钻。</p>
由于深孔枪钻的长度不够,庄前鼎只能采取这种二次钻孔的方法,缺点在于如果出现误差,整根枪管胚料基本宣告报废。</p>
“深孔枪钻长度应当在1米左右,这样一来,加工六十厘米长度的枪管就能一次钻削成形,从而避免二次钻孔。”余华仔细观察钻削过程,将当前暴露的加工问题记录于心中,默默思索。</p>
深孔枪钻长度不够,这是一个问题。</p>
另外,枪钻材料硬度不够,也是一个问题。</p>
提出想法,进行试验,记录缺陷,寻找解决办法,这就是科学研究的过程。</p>
枪管加工继续进行,得利于庄前鼎教授的手艺极其牛掰,二次钻孔精度极高,没多久,整根枪管胚料最后二十厘米阻碍突破,一根轴线相同公差极小的枪孔出现。</p>
枪孔钻好,庄前鼎教授示意余华记录整个操作过程步骤和注意事项,自己则通过工具测量钻削精度,得到参数后,松了一口气。</p>
枪孔钻削成功,这是最重要的一步。</p>
余华仔细记录这次枪管加工的步骤和相关数据,并对深孔枪钻进行测量,磨损较大,但处于可控范围。</p>
待记录完毕,庄前鼎立即换上铰刀,对枪孔进行铰削加工,进行最后的精加工。</p>
最终,经过铰削处理的枪管胚料,拥有笔直且光滑的7.92毫米内孔。</p>
“果然成功了,虽然费时费力,但比起无法加工好上太多。”</p>
庄前鼎双手捧着这根犹如艺术品般里外光滑的7.92毫米枪管,细细端倪,仔细欣赏,发出赞叹,回想起当初憋屈的场面,情不自禁说道:“要是早点想到这个办法,当初也不至于面对这些胚料束手无策。”</p>
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